Ein weiteres Zeitfenster hat such geöffnet und es ging mal wieder an der Bahn weiter.
10.02.2024
Die Platte wurde in Arbeitsposition gebhracht. Der Platz ist (wie immer) nicht optimal.
Unten steht sie auf Silikonpads um ein Rutschen zu vermeiden und da sie bereits Senkrecht steht wird sie links und rechts über Zwingen sicher am Regalbrett fixiert.
Da die Verbindungsweichen VW1 bis VW4 nur Analog geschaltet werden, bekommen sie auch nur die DLS als Ansteuerung.
Diese sind bereits auf dem Bild (am Rand des Lichtkegel oben rechts) montiert und warten auf die Verkabelung.
Das TMS hat ein neues Herz bekommen, was aber keine wesentliche Änderung bedeutet.
Die normalen Arduino Mega haben als USB Verbindung einen alten USB1.x/2.x B Anschluss (der große viereckige).
Damit gab es nur wenig Platz zum Einstecken an der Montageposition und konnte nur bei abgeklappten Rahmen genutzt werden.
Mittlerweile gibt es aber Clone des Mega-Board die mit USB-C ausgerüstet ist. Ein solches war bereits angeschafft und wurde nun verbaut. Dazu eine kleine Verlängerung mit 90° Winkelstecker und nun kann das TMS in jeder Position über USB verbunden sein
Bereits vorher wurde schon im Hintergrund die Software (mit meinen unzureichenden Kenntnissen) soweit angepasst, das vorerst zwei Lichtschranken abgefragt werden und damit die "Wendeschleifenweichen" gesteuert werden können.
11.02.2024 Der erste Rückschlag;
Zwangspause
Lötzinn aufgebraucht und ich dachte ich hätte noch eine Rolle.
Nix war. Nur noch kleiner Rest in der Slotkiste gefunden.
Was ich sonst gefunden hatte war eine alte Chinarolle mit zweifelhafter Zusammensetzung die ich mal zum Messinglöten testen wollte
Schnell eine neue Bestellt und musste feststellen das das Zeug mittlerweile mit Gold aufgewogen wird
500g 1mm verbleit 36€ und 500g 1mm bleifrei 54€
Da fällt es mir leicht bei verbleitem zu bleiben.
Also wie geschrieben Morgens am 12.02 bei http://www.henri.de/ bestellt und am 14.02 bereits mit DHL geliefert
Damit konnte ich nun Durchstarten.
15.02.2024
Verkabelung so weit abgeschlossen (fehlt nur noch eine Verbindung, die Digital Sensoren zur DigitalenBox und digitalen Weichendecoder)
2240215_95Prozent_Verkabelung.jpg
ABER die schlimmsten Befürchtungen wurden nun doch wahr
Nur eine Weiche schaltet und auch nicht wirklich flott.
Die anderen bekomme ich nur in Endlage wenn sie bereits auf "Halb" stehen.
Die eigene Magnethaltekraft wird nicht überwunden.
Der PTC der eigentlich bei Kurzschluß absichern sollte wird entsprechend schnell heiß und nimmt dann auch noch den Rest an Kraft raus und Überbrücken änder nichts an der Gesamtsituation.
Letzter Versuch die Dauermagneten aus dem Antrieb zu entfernen um die Selbsthaltung zu eliminieren und hoffen das es dann reicht, sowie das die Kontaktfläche des Polaritätswechsel der Zunge dann anders herum so viel Reibung hat das die Weiche nicht unkontrolliert zurückspringt.
Bedeutet das die Konstruktion neu überdacht werden muss bzw andere Magnetantriebe gefunden werden müssen (ohne den Oberbau zu verändern)
Lichtschranken funktionieren nicht an der Bahn, auf dem Testboard jedoch schon.
Den Grund hab ich schon ausgemacht. Getestet habe ich die LS-Erkennung direkt am Arduino bzw an dem MCB selbst.
Nun hängt aber noch das CPC dazwischen und deswegen Arbeitet die Konfiguration nicht ohne Anpassungen an der Software und einem Widerstand den ich noch einlöten muss (auf den ich bei direktem Anschluss verzichten konnte)
Irgend wie ein Tiefschlag in die Weichteile